1 簡(jiǎn)介
軋鋼廠中小型車間是萊鋼引進(jìn)的具有20世紀(jì)90年代*水平的中小型型材生產(chǎn)線,年設(shè)計(jì)產(chǎn)量45萬(wàn)噸。成套生產(chǎn)設(shè)備由意大利DANIELI公司提供,三電設(shè)備由ABB公司提供,設(shè)備生產(chǎn)能力強(qiáng),工藝技術(shù)新,控制水平高。全線共有18架軋機(jī),包括剪子和冷床、擺剪區(qū)域設(shè)備,共有110KW以上直流電機(jī)26臺(tái)套,去年該條生產(chǎn)線全年產(chǎn)量達(dá)到96萬(wàn)噸。
隨著車間產(chǎn)能的提升和軋制節(jié)奏的加快,作為車間動(dòng)力系統(tǒng)核心的直流電機(jī)成為決定軋線提速和工藝穩(wěn)定順行的重要因素。軋機(jī)電流的變化狀態(tài)直接關(guān)系到直流電機(jī)工作性能和軋線工藝的穩(wěn)定順行。同時(shí)為了適應(yīng)軋線提速的要求,鋼坯在出爐和軋制過(guò)程中的溫度控制也提出了更高的要求。軋制過(guò)程溫度的變化,直接決定著軋機(jī)負(fù)荷的變化。
ABB傳動(dòng)調(diào)試工具DDCTOOL中雖然可以調(diào)出每臺(tái)直流電機(jī)的電流顯示值,但是由于軟件版本的限制,DDCTOOL只能單獨(dú)查看一臺(tái)電機(jī)的電流值,不能同時(shí)看到若干臺(tái)電流的變化情況,而且不同軋機(jī)電流顯示的切換,需要多步操作才能完成,給設(shè)備維護(hù)人員對(duì)設(shè)備監(jiān)控帶來(lái)很大不便。
自動(dòng)化部操作站雖然能夠同時(shí)顯示多臺(tái)軋機(jī)電流值,但是由于受到CPU掃描周期的限定,它不能實(shí)時(shí)存儲(chǔ)電流值,也沒(méi)有歷史曲線的功能,對(duì)于設(shè)備發(fā)生故障以后的原因分析和判斷不能起到有效的參考價(jià)值。
2 方案的確定
為了對(duì)軋線主電機(jī)的運(yùn)行狀況進(jìn)行有效跟蹤和監(jiān)視,同時(shí)為了適應(yīng)工藝設(shè)備的改造,便于分析工藝調(diào)整參數(shù)的科學(xué)性,采用先進(jìn)手段對(duì)主機(jī)電流值進(jìn)行采集和存儲(chǔ),提高了設(shè)備故障分析的針對(duì)性,為技術(shù)人員提供數(shù)據(jù)支持,我們根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備狀況,結(jié)合ABB傳動(dòng)設(shè)備的結(jié)構(gòu),決定對(duì)軋線軋機(jī)主電機(jī)設(shè)備的電流數(shù)值進(jìn)行實(shí)時(shí)采集和存儲(chǔ)。
首先我們計(jì)劃選用電流互感器通過(guò)高速數(shù)據(jù)采集卡將數(shù)據(jù)信號(hào)傳送到工控機(jī)處理,再通過(guò)系統(tǒng)軟件換算成與實(shí)際相對(duì)應(yīng)的電流值顯示出來(lái)。此方案工程量大,需要敷設(shè)電纜的數(shù)量較多,而且信號(hào)采集過(guò)程中容易受到干擾而造成失真。同時(shí)系統(tǒng)中所用的電流互感器價(jià)格昂貴,而且不易更換與維護(hù)。
經(jīng)過(guò)討論分析,zui后我們計(jì)劃采用當(dāng)前流行的PLC進(jìn)行電流數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)軋機(jī)電流實(shí)時(shí)監(jiān)視。該項(xiàng)目采用西門子S7-300為主控制器,以Wincc6.0為組態(tài)軟件,在原ABB傳動(dòng)柜基礎(chǔ)上實(shí)時(shí)采集各臺(tái)軋機(jī)電機(jī)的電流。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示:
系統(tǒng)直接從DCV傳動(dòng)柜A10板的(X4:5,6)端子采集0-10V電壓信號(hào),通過(guò)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)PLC與上位機(jī)的通訊,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)快速傳送和實(shí)時(shí)更新。
3 方案的實(shí)施
3.1軟、硬件選型:
考慮到系統(tǒng)所實(shí)現(xiàn)的功能,我們選擇了如下主要軟、硬件配置:
3.2硬件安裝與組態(tài)
硬件模板采用標(biāo)準(zhǔn)配制導(dǎo)軌安裝,模板之間采用總線連接片進(jìn)行連接,電源進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)接地保護(hù)。模擬量輸入模板起始組態(tài)地址為:272,每塊模板8個(gè)模擬量輸入通道,輸入數(shù)據(jù)類型為0-10V電壓信號(hào),組態(tài)畫(huà)面如下:
圖3 硬件組態(tài)畫(huà)面
3.3畫(huà)面制作
按照軋線工藝布局設(shè)計(jì)制做主畫(huà)面,在數(shù)值顯示的基礎(chǔ)上增加柱狀電流顯示功能,同時(shí)設(shè)置自動(dòng)過(guò)流報(bào)警功能,當(dāng)某臺(tái)設(shè)備過(guò)流時(shí)柱狀畫(huà)面顏色變紅,提示值班人員注意。
圖4 系統(tǒng)主畫(huà)面
設(shè)置每臺(tái)直流電機(jī)的電流歷史曲線,用戶可以任意添加和選擇某一臺(tái)電機(jī)來(lái)觀察它的歷史狀態(tài)和實(shí)時(shí)趨勢(shì)。
圖5 歷史曲線圖
3.4功能擴(kuò)展
采用電流放大器將35KV高壓系統(tǒng)的儀表測(cè)量回路電壓、電流數(shù)據(jù)采集到該系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控和存儲(chǔ)。
圖6 35KV高壓系統(tǒng)電流監(jiān)視
4 應(yīng)用效果
中小型軋機(jī)電流監(jiān)視系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施以后,*解決了軋機(jī)電流狀態(tài)監(jiān)視的缺陷,為設(shè)備維護(hù)人員提供了有效的狀態(tài)分析和判斷手段。值班人員可以通過(guò)該系統(tǒng)中電流曲線的變化趨勢(shì)提前預(yù)知設(shè)備的異常狀態(tài),并及時(shí)作出反應(yīng)和采取有效措施杜絕故障的擴(kuò)大。另外當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)通過(guò)調(diào)用歷史曲線可以清楚看到故障發(fā)生時(shí)設(shè)備的工作狀態(tài),有利于故障原因的排查和確定問(wèn)題解決的方向。
5 研究和改進(jìn)方向
在該系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加AO模塊,實(shí)現(xiàn)重要部位交流電機(jī)電流檢測(cè)功能。同時(shí)充分利用車間生產(chǎn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的資源優(yōu)勢(shì),增加網(wǎng)絡(luò)功能,實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)信息共享,達(dá)到遠(yuǎn)程維護(hù)與狀態(tài)分析的目的。
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